余熱發(fā)電環(huán)冷機點火爐是燒結(jié)生產(chǎn)過程中的主要熱加工設(shè)備之一,耗能量占主要燒結(jié)工序總耗能量的10%--20%,為節(jié)約點火成本,余熱發(fā)電環(huán)冷機廠家對余熱發(fā)電環(huán)冷機點火爐進行了改造,實現(xiàn)了燒結(jié)生產(chǎn)節(jié)能降耗的大跳躍。
265㎡的余熱發(fā)電環(huán)冷機在2017年進行了一次點火爐加高的改造,點火爐加高后,料層由原來的750㎜突破到800㎜—810㎜,實現(xiàn)了低碳厚料層的工藝操作。但隨著點火爐的加高,料面與點火爐橫梁間的間隙也隨之增大,導(dǎo)致燃燒不充分的煤氣擴散至布料室,給布料人員帶來較大的安全隱患,點火爐的火焰時常外竄,爐內(nèi)熱值相較于之前有所降低,點火料面也受到較大的負(fù)面影響。
面對困難,余熱發(fā)電環(huán)冷機廠家不等不靠、集思廣益,通過在全廠范圍內(nèi)進行“查找提改獻”活動,收集切實可行的改造意見和方案,并將征得意見對比取優(yōu),決定在點火爐隔熱水箱南北兩側(cè)加上門簾。方案確定后,由設(shè)備科牽頭,組織人員利用檢修時間進行改造。
經(jīng)過改造,加裝的點火爐門簾與隔熱水箱齊平,保證了厚料層的工藝操作水準(zhǔn)的同時,從根部解決了因煤氣燃燒不充分帶來的安全隱患問題,火焰外竄現(xiàn)象也得以解除。點火料面充分燃燒,返礦率降低了0.07%,年創(chuàng)效5萬余元,煤氣流量由原來的19000m3/h左右,降低至現(xiàn)在的13000m3/h左右,僅此一項就節(jié)約了450萬元左右的能源消耗成本。
據(jù)悉,燒結(jié)廠將對振動篩等制約燒結(jié)產(chǎn)能的設(shè)備進行升級改造,深挖內(nèi)潛,組建燒結(jié)廠智慧型、技能型人才隊伍,穩(wěn)步實現(xiàn)公司降本增效的既定目標(biāo)。